材质 |
规格 |
价格 |
T22 |
22*5 |
电议0635-8884428 |
T22 |
34*5 |
电议0635-8884428 |
T22 |
34*7 |
电议0635-8884428 |
T22 |
38*4.5 |
电议0635-8884428 |
T22 |
38*5 |
电议0635-8884428 |
T22 |
38*6 |
电议0635-8884428 |
T22 |
42*5.5 |
电议0635-8884428 |
T22 |
44.5*5.5 |
电议0635-8884428 |
T22 |
51*10 |
电议0635-8884428 |
T22 |
54*5 |
电议0635-8884428 |
T22 |
57*4.5 |
电议0635-8884428 |
T22 |
57*5 |
电议0635-8884428 |
T22 |
57*5.5 |
电议0635-8884428 |
T22和P22的化学成分和性能接近,T22用于锅炉受热面,与烟气直接接触,P22用于连接管道 T/P22与德国10CrMo910相当,T22属于ASTM SA213锅炉、过热器和换热器用无缝铁素体序号 检 查 部 位 迎流面壁厚 背流面壁厚 D1 D2 1 爆口纵向末端附近 4.3 7.0 39 43.5 2 爆口上方100mm处 / / 40 40.4 3 爆口下方250mm处 5.24 7.44 / / 4 爆口上方500mm处 5.8 7.0 39.4 39.8 2.2 化学成分分析 屏式过热器管T91段化学成分分析结果见表2。 表2 屏式过热器管T91段化学成分分析结果 wt% 成 分 C Mn P S Si Cr Mo V Nb Ni Al 爆管样 0.080 0. 44 0.016 0.0044 0.23 9.51 0.88 0.23 0.089 0.12 <0.03 SA213-T91 0.08~0.12 0.30~0.60 ≤0.020 ≤0.010 0.20~0.50 8.00~9.50 0.85~1.05 0.18~0.25 0.06~ 0.1 ≤0.4 ≤0.04 结果表明,受检管样的化学成分符合ASME标准要求,材料的化学成分合格。
2.3 金相检查 分别截取破口边缘及附近和远离破口上方2.5m、4.6m处、下方近焊口处的T91管子、以及与T91 管子对接焊缝附近的T22管子(见图1所示的A、B、C、D、E处),制成金相试样在金相显微镜下观察并拍照。浸蚀剂为4%硝酸酒精溶液。金相检查结果如图4~图11所示。
放大倍数: 400× 放大倍数: 400× 金相组织:回火索氏体 金相组织:拉长的铁素体+贝氏体 图4 T91新管横截面原始金相组织 图5 破口边缘横截面金相组织
放大倍数: 200× 放大倍数: 400× 金相组织:铁素体+贝氏体 金相组织:铁素体+贝氏体 图6 破口纵向末端外表面金相组织 图7 破口纵向末端横截面金相组织
放大倍数 400× 放大倍数 400× 金相组织:回火索氏体 金相组织:回火索氏体 图8 破口上方B处横截面金相组织 图9 破口上方C处横截面金相组织
放大倍数: 400× 放大倍数: 400× 金相组织:回火索氏体 金相组织:铁素体+贝氏体 图10 破口下方D处横截面的金相组织 图11 T22管E处横截面的金相组织
2.4 机械性能测试 分别截取破口附近、破口上方4.6m处T91管、与爆管同一根U形管的T22管各一段,加工成拉伸试样,按照GB228-87《金属拉伸试验方法》的规定进行拉伸试验。拉伸性能测试结果见表4。
表4 拉伸性能测试结果 机械性能指标 抗拉强度σb(MPa) 延伸率δ5(%) 备 注 破口附近管段 1 534 32 2 515 断在标距外 迎流面 3 547 31 4 569 29 背流面 破口上方C处T91管段 5 577 33 6 583 31 7 566 33 E处T22管段 8 450 28 9 453 28 10 480 27 ASME SA213-T91 ≥585 ≥20 ASME SA213-T22 ≥415 ≥22
拉伸性能试验结果表明,破口附近和破口上方4.6m处的T91管段的抗拉强度σb都偏低,不符合ASME的技术要求,延伸率δ5合格。与T91 管子对接焊缝附近的T22管段的抗拉强度σb与延伸率δ5符合ASME标准要求。
3 分析与讨论
3.1 从爆口的宏观检查结果看,爆口处塑性变形大,管径明显胀粗,管壁显著减薄,具有短时超温爆管的特征。破口处内外表面有较厚的氧化皮,并且分布着许多轴向裂纹,这说明爆管前,该管曾经受了一定程度的长时超温运行。 3.2 如图4所示,T91原始管段的金相组织为回火索氏体。爆管后破口附近迎流面管材的金相组织均为块状的铁素体+贝氏体(见图5、6、7),晶粒较为粗大,未发现蠕变微裂纹。而 破口边缘横断面的组织因严重的塑性变形而出现拉长的铁素体+贝氏体,其背流面的金相组织仍为回火索氏体,但其中碳化物已发生扩散。表明该部位迎流面的金相组织已发生过相变,由此推断爆管前该部位管壁的温度曾超过AC1点(835℃),在该温度下材料的强度急剧下降,最终导致短时超温爆管。爆管后由于管子冷却速度缓慢,导致其组织转变成铁素体+贝氏体。 远离破口的上部和下部三个T91管检查点的金相组织均为回火索氏体(见图8、9、10),与原始组织相比较,可看到上述部位的金相组织中已有碳化物颗粒析出和聚集的现象,这表明随着在高温下运行时间的延长或过热,管子的金相组织逐渐发生变化,碳化物逐渐从铁素体中析出并聚集长大。 与T91管子对接焊缝附近的T22管子的金相组织为铁素体+贝氏体(见图11),贝氏体中的碳化物有分散现象,这表明管子在高温下运行后,T22管段的金相组织也出现了老化现象。 3.3 爆口附近及离爆口上方4.6m处T91管的抗拉强度σb均低于ASME标准的技术要求,表明管材因超温运行导致性能显著下降。与T91 管子对接焊缝附近的T22管子抗拉强度虽符合标准要求,但也是接近下限,这也与超温运行有关。 3.4 壁厚和外径的测量结果表明,迎流面破口附近管子壁厚明显减薄,管径有胀粗现象。从宏观检查的结果来看,薄壁处都与破口同一方向,并且在破口上下1m范围内薄壁的内外表面都分布着许多轴向裂纹,对该部位进行金相检查未发现蠕变微裂纹。这些表面轴向裂纹实际上是内外表面氧化皮破裂形成的,并非蠕变裂纹。这是因为爆口附近迎流面管壁超温最为严重,相应地在超温状态下其强度也就最低,所以就发生了选择性的塑性变形,也就是令迎流面的管壁局部延伸减薄,管径胀粗。同时,该处表面的氧化皮因无变形能力而发生轴向破裂。因此,这根T91管的壁厚偏差和表面轴向裂纹的形成是严重超温运行造成的。 3.5 入口联箱B5-1管口异物堵塞是造成此次屏式过热器短时超温爆管的导火索。管口异物堵塞后,这根U形管的蒸汽流量急剧减小,引起整根管子严重超温。而爆管发生在T91段而不是T22段是由于下面两个原因造成的: 3.5.1影响受热面管强度的金属温度是指管子的内外壁温度的平均值,正常情况下,屏过U形管金属温度最高点出现在接近出口联箱的出口受热面管,且进出口温差约75℃,当管口被异物卡塞时,金属温最高点将前移,前移量与异物卡塞程度(即节流量)有关。本次B5-1管口异物使该管最高温度点前移了5米。 3.5.2 B5-1U形管爆管时最高温度超过了AC1点,其超温幅度远大于该管入口段的T22管的超温值。 3.5.3 拉伸试验结果表明,这根T91管的室温抗拉强度值低于ASME标准要求。这说明该过热器管曾经历了一定程度的超温运行历史,超温运行使管子内外壁氧化皮增厚,并加速了管子材质的老化,使管子的强度降低。因此,在发生异物堵塞引起的短时过热后,这根T91管更容易发生爆管。 4 结论 4.1 3号锅炉屏式过热器管由于入口联箱内B5-1管口异物堵塞,导致该管发生短时过热爆管。 4.2 T91钢在高温状态下运行,同样会产生高温氧化腐蚀和碳化物析出并长大的现象,当超过极限温度(如AC1)时,就会发生短时超温过热爆管,爆管特征和机理与珠光体耐热钢相似。 相关知识:P91/T91合金管|美标ASTM A335知识 2010年(最新)钢材理论质量计算公式 |无缝管计算公式
聊城市祥和钢管有限常年销售天津大无缝钢管厂、成都无缝管厂、宝钢无缝钢管厂、衡阳无缝钢管厂、无锡无缝钢管厂、天津小无缝钢管厂、冶钢无缝钢管厂、鞍钢无缝钢管厂、包钢无缝钢管厂等生产的大小口径无缝钢管、合金钢管、高压锅炉管、厚壁钢管等,常备资源材质为:20#、45#、16MN、Q345(A/B/C/D/E)、27SIMN、15CrMO、12Cr1MOV、10CrMO910、304、304L、316、316L、321、P11、P22、P91、T91.执行国标:GB8162-99结构管、GB8163-99流体管、化肥专用管、液压支架管、GB3087-99、GB5310-85高压化肥锅炉用管、GB5312-8船用管等...
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